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      【本期推薦】張俊,陳藝之,蔣樂樂,等|Pt/Al2O3催化劑上甲基環(huán)己烷脫氫性能及失活原因分析

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      原《天然氣化工—C1化學(xué)與化工》,經(jīng)國家新聞出版署批復(fù)更名為《低碳化學(xué)與化工》。

      作者簡介

      張俊(1995—),博士,工程師,研究方向為工業(yè)催化,E-mail:zhangjun@swchem.com。

      蘇敏(1986—),博士,正高級工程師,研究方向為工業(yè)催化,E-mail:sumin@swchem.com。

      鄭珩(1979—),博士,正高級工程師,研究方向為工業(yè)催化,E-mail:zhengh@swchem.com。

      Pt/Al2O3催化劑上甲基環(huán)己烷脫氫性能及失活原因分析

      張俊 陳藝之蔣樂樂張明勝喬莎胡志彪蘇敏 張新波鄭珩

      (西南化工研究設(shè)計院有限公司 多孔材料與分離轉(zhuǎn)化全國重點實驗室,國家碳一化學(xué)工程技術(shù)研究中心, 四川 成都 610225)

      摘 要 甲基環(huán)己烷(MCH)-甲苯液態(tài)儲氫是安全高效的氫氣低價儲運技術(shù)之一,MCH脫氫催化劑是制約該技術(shù)工業(yè)應(yīng)用的瓶頸。探究用于MCH脫氫的Pt/Al2O3催化劑失活的主要原因可為高性能催化劑的研發(fā)提供參考。以成型的Pt/γ-Al2O3小球為模型催化劑,研究了該催化劑反應(yīng)190 h的催化性能,并對反應(yīng)前后催化劑的物化性質(zhì)進行了表征,分析了其失活原因。結(jié)果表明,反應(yīng)190 h后,該催化劑的MCH轉(zhuǎn)化率從97.56%下降至76.70%,除炭再生后轉(zhuǎn)化率可恢復(fù)至90.00%,證實了積炭是催化劑失活的主要原因之一。同時發(fā)現(xiàn)Pt顆粒結(jié)晶度增大,Pt分散度從55.36%降低至34.09%,也是催化劑失活的主要原因之一。未來可考慮通過載體改性及助劑摻雜方式優(yōu)化設(shè)計催化劑。

      關(guān)鍵詞 甲基環(huán)己烷;脫氫反應(yīng);Pt/Al2O3;催化劑失活;積炭

      氫能作為一種可再生、清潔高效的二次能源,是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ哪茉粗唬彩菍崿F(xiàn)能源轉(zhuǎn)型與“雙碳”目標(biāo)的重要載體 [ 1-2] 。氫能在新能源產(chǎn)業(yè)拓展、新業(yè)態(tài)模式構(gòu)建等方面具有引領(lǐng)能力,是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。然而,氫能的易燃易爆等特性影響了其儲運,限制了其規(guī)模化應(yīng)用。因此,儲氫一直是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,亟需發(fā)展安全高效的儲氫方式 [3] 。

      液態(tài)儲氫化合物具有儲氫量大、物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定且能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模長途運輸?shù)葍?yōu)點,是當(dāng)前氫氣安全高效儲存與運輸領(lǐng)域頗具前景的技術(shù)之一 [ 4-5] 。其中,甲基環(huán)己烷(MCH)-甲苯(TOL)儲氫技術(shù)能在加氫和脫氫過程形成閉環(huán),具有很好的可逆性,且MCH的質(zhì)量儲氫密度為6.16% [5] 。其中,MCH脫氫反應(yīng)是能量密集的吸熱反應(yīng),在320 ℃時才能達到99%的平衡轉(zhuǎn)化率 [6] ,是MCH-TOL循環(huán)儲氫體系中的關(guān)鍵。針對MCH脫氫反應(yīng),開發(fā)具有低溫活性和長周期穩(wěn)定性的脫氫催化劑至關(guān)重要 [7] 。

      Al 2 O 3 比表面積大,在熱催化反應(yīng)中穩(wěn)定性好,因此Pt/Al 2 O 3 催化劑體系在MCH脫氫反應(yīng)研究中廣泛應(yīng)用 [ 8-9] 。活性金屬Pt顆粒的形態(tài) [ 10-11] 、金屬與載體間相互作用 [12] 以及酸性位點 [13] 是影響催化劑性能的重要因素。CHEN等 [10] 合成了一系列Pt顆粒尺寸為0.78~2.02 nm的Pt/Al 2 O 3 ,其中Pt顆粒尺寸為1.57 nm的Pt/Al 2 O 3 (Pt質(zhì)量分數(shù)為1.34%)脫氫活性最優(yōu),表觀活化能為38.05 kJ/mol,但仍存在部分失活,失活率為0.11%/min。LI等 [14] 通過簡單的水解-縮合合成了織構(gòu)性能良好的介孔 γ -Al 2 O 3 材料,該材料可提高Pt/Al 2 O 3 催化劑中的Pt分散度,在300 ℃、進料速率6.0 mL/h條件下反應(yīng)100 h,0.2 g催化劑上MCH轉(zhuǎn)化率從51.3%下降至41.1%。WU等 [13] 向Pt/Al 2 O 3 中添加不同含量的B,構(gòu)建了不飽和五配位 位點調(diào)控Al 2 O 3 表面酸性,增強了Pt/B-Al 2 O 3 催化劑的MCH脫氫穩(wěn)定性。日本千代田公司采用pH振蕩法調(diào)控含硫 γ -Al 2 O 3 載體的孔徑分布,制備的Pt-K/S-Al 2 O 3 催化劑在320 ℃、液空速2 h -1 條件下可實現(xiàn)MCH轉(zhuǎn)化率大于95%,穩(wěn)定運行6000 h,然而添加S對后續(xù)氫氣應(yīng)用場景會有所限制 [6] 。

      綜上所述,雖然研究者們在改善Pt/Al 2 O 3 催化劑MCH脫氫性能方面做了大量工作并取得了一定進展,但其失活問題仍未得到很好解決。本研究采用2~3 mm Al 2 O 3 小球制備Pt/Al 2 O 3 催化劑,應(yīng)用于MCH脫氫反應(yīng),對反應(yīng)190 h前后的Pt/Al 2 O 3 催化劑進行表征,分析催化劑失活前后物理化學(xué)性質(zhì)演變規(guī)律,探究催化劑失活的主要原因,以期為設(shè)計高活性、高穩(wěn)定MCH脫氫工業(yè)催化劑提供參考。

      1實驗部分

      1.1 實驗試劑

      氯鉑酸(H 2 PtCl 6 ?6H 2 O),分析純,成都市科隆化學(xué)品有限公司;Al 2 O 3 小球(600 ℃焙燒后作為催化劑載體),2~3 nm,黎明化工研究設(shè)計院有限責(zé)任公司;MCH,工業(yè)級,質(zhì)量分數(shù)大于99.0%,南京東方之珠工貿(mào)有限公司;氫氣,純度99.999%,成都氙氚科技有限公司。上述所有試劑不再進行進一步純化處理。

      1.2 催化劑制備和再生

      催化劑制備:采用等水孔體積浸漬法在Al 2 O 3 小球上負載活性金屬Pt。采用H 2 PtCl 6 ?6H 2 O作為活性組分Pt金屬前驅(qū)體。典型的催化劑制備流程如下:稱取1 g H 2 PtCl 6 ?6H 2 O配制成25 mL溶液,冷藏儲存待用,取一定量的上述溶液進一步稀釋,加入30 g Al 2 O 3 小球,快速攪拌,前驅(qū)體溶液與Al 2 O 3 小球均勻混合后靜置2 h;將浸漬后的催化劑小球在120 ℃干燥5 h,以5 ℃/min速率升至350 ℃焙燒2 h后,在氫氣氣氛下400 ℃還原2 h得到新鮮Pt/Al 2 O 3 催化劑(Pt/AF)。經(jīng)過長時間評價后(反應(yīng)190 h)的催化劑記為Pt/AS。

      催化劑再生:停止通入原料后,100 mL/min氫氣吹掃一段時間,通入100 mL/min 0.15%O 2 /99.85%N 2 在350 ℃下鈍化0.5 h;在400 ℃通入一定流量的空氣氧化催化劑表面積炭,出口氣體進入Gasboard-3500型在線紅外氣體分析儀(四方廣電(武漢)儀器有限公司),直到無CO 2 信號峰后,關(guān)閉空氣,通入N 2 置換10 min;關(guān)閉置換N 2 ,通入100 mL/min H 2 在400 ℃還原1 h后,將床層溫度降至350 ℃進行催化劑性能評價。

      1.3 催化性能評價

      采用固定床反應(yīng)器評價Pt/Al 2 O 3 催化劑的MCH脫氫性能,反應(yīng)管的內(nèi)徑為20 mm。將反應(yīng)器溫度控制在350 ℃,當(dāng)床層溫度達到350 ℃后,以0.167 mL/min流速通入MCH(催化劑的裝填量為10 ml,液空速1.0 h -1 )。冷凝后的產(chǎn)物經(jīng)氣液分離器分離,而后采用8890型氣相色譜儀(安捷倫公司)進行產(chǎn)物分析。氣相產(chǎn)物主要為氫氣和甲烷,采用hayesep Q和分子篩5A填充柱(2.44 m × 3.17 mm)、熱導(dǎo)檢測器(TCD)檢測,以Ar為載氣(流量為23 mL/min),柱箱在60 ℃保持2 min,以20 ℃/min升溫至100 ℃,保持6 min;液相產(chǎn)物主要是甲苯、苯和甲基環(huán)己烷等,通過DD-FFAP毛細管柱(60 m × 0.32 mm × 1.00 μm)分離和火焰離子化檢測器(FID)檢測,以N 2 為載氣(2.5 mL/min)色譜柱箱溫度60 ℃以10 ℃/min升溫至120 ℃,然后以5 ℃/min升溫至140 ℃。

      MCH轉(zhuǎn)化率( X m ,%)計算方法見 式(1) 。



      式中, m in 為MCH進口質(zhì)量,g; m out 為MCH出口質(zhì)量,g。

      甲烷選擇性( ,%)計算方法見 式(2) 。



      式中, 為生成甲烷物質(zhì)的量,mol; n gas 是生成氣體物質(zhì)的量,mol。

      甲苯選擇性( S TOL ,%)計算方法見 式(3) 。



      式中, m TOL 為甲苯質(zhì)量,g; m liq 為液相產(chǎn)物總質(zhì)量,g。

      1.4 催化劑表征

      采用Tristar Ⅱ 3020型全自動比表面積和孔隙分析儀(麥克默瑞提克公司)分析催化劑的織構(gòu)性質(zhì)。在200 ℃真空條件下活化4 h除去催化劑吸附的雜質(zhì)后,在-196 ℃獲得N 2 吸/脫附等溫線。

      采用DX-2700X型射線衍射儀(丹東浩元儀器有限公司)分析催化劑的Pt顆粒尺寸。射線源為Cu Kα( λ = 0.15046 nm),激發(fā)電壓為40 kV,電流為30 mA。測試的2 θ 角范圍為20°~90°,掃描速率0.02 (°)/s。

      通過CO吸附法測試Pt顆粒分散性。首先取200 mg片狀催化劑放在U型管中,升溫至400 ℃在氫氣氣氛下還原30 min;然后冷卻至室溫,關(guān)閉氫氣,采用六通閥間隔65 s通入CO(脈沖);最后采用TCD檢測未被吸附的CO量,由此計算Pt分散度( R ,%)( 式(4) ) [15] 。



      式中, V 0 為吸附CO體積,mL; M Pt 為Pt摩爾質(zhì)量,195.05 g/mol; V m 為標(biāo)準(zhǔn)狀況下氣體摩爾體積,22.4 L/mol; m cat 為測試催化劑質(zhì)量,g; w 為催化劑中Pt質(zhì)量分數(shù),%。

      采用TP-5080型動態(tài)吸附儀(天津先權(quán)工貿(mào)有限公司)對催化劑酸性位點進行分析。取100 mg催化劑在N 2 氣氛下以10 ℃/min的速率升溫至400 ℃保持40 min,然后降溫至80 ℃,吸附5%NH 3 /95%Ar混合氣體50 min,再采用N 2 對催化劑表面吹掃處理30 min,以去除物理吸附的NH 3 。待基線走平后,再升溫至600 ℃,采用TCD監(jiān)測NH 3 脫附過程,并記錄下相應(yīng)的曲線圖。

      采用Talos F200S型投射電子顯微鏡(賽默飛世爾科技有限公司)表征反應(yīng)前后催化劑表面形貌和Pt顆粒尺寸。

      采用Apreo 2C型掃描電子顯微鏡(賽默飛世爾科技有限公司)對反應(yīng)前后的催化劑微觀形貌進行分析。

      采用SES-702B型表面碳分析儀(四川賽恩斯儀器有限公司)對催化劑積炭進行分析。測試溫度為室溫至800 °C,升溫速率為15 ℃/min,采用紅外硫碳分析儀(IR)檢測CO 2 信號并轉(zhuǎn)化為積炭質(zhì)量,獲得TPO曲線。

      2結(jié)果與討論

      2.1 催化劑性能分析

      2.1.1 催化劑穩(wěn)定性

      Pt/AF的照片和穩(wěn)定性測試結(jié)果見 圖1 。由 圖1 可知,Pt/AF為2~3 mm的深灰色小球。將反應(yīng)器溫度控制在350 ℃反應(yīng)時,催化劑平均床層出口溫度約為334.7 ℃,這是由于MCH脫氫反應(yīng)為強吸熱反應(yīng),導(dǎo)致床層出口溫度低于反應(yīng)器控制溫度。MCH脫氫反應(yīng)初始階段存在催化劑活化過程 [12] ,MCH初始轉(zhuǎn)化率為44.34%,反應(yīng)5 h后轉(zhuǎn)化率達到96.97%,而后達到最高轉(zhuǎn)化率(97.56%)。在反應(yīng)190 h后,MCH轉(zhuǎn)化率呈現(xiàn)出明顯的波動下降,最終穩(wěn)定在76.70%,這說明Pt/AF催化劑在整個反應(yīng)過程中經(jīng)歷了活化期和失活期。


      ▲ 圖1 Pt/AF的照片和穩(wěn)定性測試結(jié)果

      考察了Pt/AF催化下MCH脫氫反應(yīng)190 h內(nèi)液相產(chǎn)物中甲苯選擇性、氣相產(chǎn)物中甲烷含量(體積分數(shù)),結(jié)果見 圖2 。反應(yīng)初期氣相產(chǎn)物中甲烷含量大于5 × 10 -4 ,液相產(chǎn)物中甲苯選擇性低于99.9%,這是由于在反應(yīng)初期催化劑結(jié)構(gòu)還未穩(wěn)定,催化劑上發(fā)生MCH去甲基化反應(yīng)( 式(5) ) [16] ,生成甲烷和苯,造成甲烷含量增大和甲苯選擇性降低 [17] 。隨著反應(yīng)進行,甲烷含量和甲苯選擇性趨于穩(wěn)定,甲烷含量小于5 × 10 -4 ,甲苯選擇性高于99.9%。


      ▲ 圖2 Pt/AF的甲烷含量和甲苯選擇性

      (5)

      2.1.2 催化劑表面積炭及再生性能

      MCH脫氫過程中會不可避免地發(fā)生副反應(yīng),產(chǎn)生的碳物種沉積在催化劑表面,降低反應(yīng)物-活性位接觸效率,造成催化劑失活。因此,脫氫催化劑表面積炭量是描述催化劑上發(fā)生副反應(yīng)的關(guān)鍵指標(biāo)。對Pt/AS催化劑上的積炭進行了TPO-IR分析,結(jié)果見 圖3 。


      ▲ 圖3 Pt/AS的TPO-IR曲線

      由 圖3 可知,沉積在催化劑上的積炭量為0.11%(質(zhì)量分數(shù)),此外可以根據(jù)氧化峰溫推斷積炭的大致組成 [18] 。通過去卷積分峰擬合成3個不同峰溫的積炭氧化峰,較低的氧化溫度(347 ℃)歸屬于氫碳原子數(shù)量比較高的低聚碳氫化合物氧化,中強氧化溫度(407 ℃)歸因于氫碳原子比相對降低的碳氫化合物氧化,而氧化溫度位于455 ℃處的峰對應(yīng)于芳構(gòu)程度較高的積炭氧化 [19] 。此外,活性金屬Pt在積炭TPO過程中發(fā)揮著催化燃燒作用,氧化溫度較低的積炭離Pt活性位點較近,氧化溫度較高的積炭位于載體表面,與Pt活性位點接觸效率較低 [20] 。積炭主要是在催化劑表面的酸性位點上,由C—C鍵斷裂、深度脫氫和低聚等副反應(yīng)產(chǎn)生 [21] 。為了進一步考察催化劑的可再生性能,對反應(yīng)190 h后的催化劑進行了除炭再生。再生后催化劑的MCH轉(zhuǎn)化率增大至90.00%,說明積炭是催化劑活性降低的主要原因。

      2.2 反應(yīng)前后催化劑物化性質(zhì)分析

      為了探究Pt/AF經(jīng)過190 h MCH轉(zhuǎn)化率下降的原因,對反應(yīng)后催化劑的織構(gòu)性質(zhì)、酸性位點、Pt晶型結(jié)構(gòu)及分散度等性質(zhì)進行了表征,對比分析了反應(yīng)前后催化劑物化性質(zhì)的變化。

      2.2.1 織構(gòu)性質(zhì)

      反應(yīng)前后催化劑的N 2 吸/脫附等溫線見 圖4 ,織構(gòu)性質(zhì)見 表1 。


      ▲ 圖4 反應(yīng)前后催化劑的N2吸/脫附等溫線

      ▼ 表1 反應(yīng)前后催化劑的織構(gòu)性質(zhì)


      由 圖4 可知,反應(yīng)前后催化劑吸附等溫線均為Ⅳ型,并伴有H2型滯后環(huán),這是毛細縮合現(xiàn)象造成的 [22] ,說明催化劑是具有狹縫狀和瓶狀孔隙的介孔材料且反應(yīng)前后孔結(jié)構(gòu)未發(fā)生明顯變化。催化劑比表面積大表明載體能為Pt物種分散提供足夠場所,孔徑增大減小了MCH在載體孔道內(nèi)擴散阻力 [14] 。由 表1 可知,反應(yīng)前后催化劑的比表面積、孔容及孔徑未發(fā)生明顯變化,MCH轉(zhuǎn)化率隨時間降低的主要因素不是催化劑織構(gòu)性質(zhì)變化,這可能是由于MCH脫氫反應(yīng)發(fā)生在催化劑外表面。

      2.2.2 酸性位點

      MCH脫氫反應(yīng)中,催化劑的表面酸性是MCH分子C—C鍵和C—H鍵的斷裂位點,中間產(chǎn)物進一步發(fā)生系列反應(yīng)產(chǎn)生積炭。采用NH 3 -TPD對反應(yīng)前后催化劑的酸性進行了定性和半定量分析,結(jié)果見 圖5 和 表2 。


      ▲ 圖5 反應(yīng)前后催化劑的NH3-TPD曲線

      ▼ 表2 反應(yīng)前后催化劑的酸性位點量


      反應(yīng)前后催化劑均出現(xiàn)3個強NH 3 解吸峰,100~200 ℃低溫區(qū)的脫附峰歸屬于弱酸位點,200~400 ℃中溫區(qū)的脫附峰歸屬于中強酸位點,400~650 ℃高溫區(qū)的脫附峰歸屬于強酸位點。Pt/AF表面具有一定量的酸性位點(總量為84 μmol/g),易產(chǎn)生積炭,不利于MCH脫氫穩(wěn)定性 [23] 。Pt/AS表面酸性位點數(shù)量有所減小(73 μmol/g),這可能是積炭覆蓋了部分酸性位點。催化劑酸性主要來自于載體 γ -Al 2 O 3 表面的酸性位點,分為Br?nsted酸性位點(B酸)和Lewis酸性位點(L酸)。 γ -Al 2 O 3 焙燒后表面酸性位點大多以L酸形式存在 [24] ,主要有3種類型,分別為五配位(弱酸)、四配位(中強酸)和三配位(強酸)的Al 3+ 。 γ -Al 2 O 3 焙燒溫度明顯影響其表面酸性位點類型和數(shù)量,可通過改變 γ -Al 2 O 3 焙燒條件來調(diào)控載體表面酸性位點 [25] 。堿性Mg 2+ 與強L酸發(fā)生中和反應(yīng),可減少酸性位點數(shù)量 [26] ,因此也可摻雜Ce、K、La或Mg等金屬及P、F或B等非金屬元素調(diào)控 γ -Al 2 O 3 酸性 [27] 。

      2.2.3 晶型結(jié)構(gòu)及分散度

      反應(yīng)前后催化劑的XRD譜圖和Pt分散度見 圖6 。由 圖6 可知,反應(yīng)前后催化劑都存在Al 2 O 3 載體和活性組分Pt的衍射峰。對比標(biāo)準(zhǔn)卡片PDF,2 θ = 37.60°、45.79°和66.76°處的特征衍射峰分別歸屬于 γ -Al 2 O 3 的(311)、(400)和(440)晶面;對比標(biāo)準(zhǔn)卡片PDF,2 θ = 39.76°、46.24°和67.45°處的特征衍射峰分別歸屬于Pt的(111)、(200)和(220)晶面。顯然,Pt/AS的Pt(111)晶面對應(yīng)的特征衍射峰比Pt/AF更加尖銳,說明反應(yīng)過程中催化劑上Pt結(jié)晶度增大,這與Pt顆粒燒結(jié)長大有關(guān) [ 28-29] 。此外,反應(yīng)前后催化劑上Pt的分散度從55.36%明顯下降至34.09%,證實了隨著反應(yīng)的進行,催化劑上Pt活性位點在逐漸減少。


      ▲ 圖6 反應(yīng)前后催化劑的XRD譜圖(a)和Pt分散度(b)

      反應(yīng)前后催化劑的的TEM照片和粒徑分布見 圖7 。由 圖7 可知,相比Pt/AF,Pt/AS上Pt納米顆粒燒結(jié)長大,其平均粒徑(顆粒尺寸)由(1.55 ± 0.40) nm增大至(1.91 ± 0.35) nm。Pt顆粒長大導(dǎo)致MCH脫氫活性位點數(shù)量減少,進而MCH脫氫轉(zhuǎn)化率逐漸下降 [10] 。


      ▲ 圖7 Pt/AF (a)、Pt/AS (b)的TEM照片和粒徑分布

      2.2.4 微觀形貌

      采用SEM進一步分析了反應(yīng)前后催化劑的微觀形貌,結(jié)果見 圖8 。由 圖8 可知,Pt/AF表面形成了大量不規(guī)則孔隙,且孔隙結(jié)構(gòu)豐富。相較而言,Pt/AS表面孔隙結(jié)構(gòu)明顯減少,這也證實了N 2 吸/脫附結(jié)果中催化劑反應(yīng)后平均孔徑減小結(jié)果一致。Pt/AS表面無法直接觀察到積炭類物質(zhì),這可能是由于其表面積炭含量相對較少且石墨化程度低。


      ▲ 圖8 Pt/AF (a)、Pt/AS (b)的SEM照片

      2.3 催化劑失活原因分析

      Pt/Al 2 O 3 的催化活性與催化劑載體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性、活性金屬Pt顆粒分散度和抗積炭能力息息相關(guān)。由XRD、N 2 吸/脫附結(jié)果可知,反應(yīng)前后催化劑的織構(gòu)性質(zhì)和晶型結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生明顯變化。催化劑的催化活性高度依賴于Pt顆粒尺寸 [10] 。CHEN等 [30] 通過密度泛函理論(DFT)計算研究發(fā)現(xiàn)MCH在Pt(111)晶面上脫氫的決速步驟是第一步脫氫,優(yōu)先發(fā)生的是與甲基對位碳的C—H鍵斷裂,其次是在相鄰碳的C—H鍵斷裂,生成甲基環(huán)己烯,六元環(huán)上的C—C鍵在脫氫反應(yīng)后明顯收縮。催化劑上Pt顆粒尺寸增大、分散度降低,導(dǎo)致其吸附活化甲基對位碳的C—H鍵的金屬活性位點減少,進而催化劑的MCH轉(zhuǎn)化率降低。由XRD、TEM和CO脈沖化學(xué)吸附結(jié)果可知,反應(yīng)后催化劑上Pt的結(jié)晶度增大、顆粒尺寸增大和分散度下降是MCH轉(zhuǎn)化率下降的主要原因之一。結(jié)合催化劑表面積炭的TPO-IR分析和Pt/AS燒炭再生后性能評價結(jié)果可知,催化劑表面積炭去除后MCH轉(zhuǎn)化率能夠明顯提高,證明了積炭是造成催化劑失活的另一主要原因。

      綜上所述,Pt/Al 2 O 3 失活主要是活性金屬位點的減少和表面積炭造成的,其失活機制示意圖見 圖9 。


      ▲ 圖9 Pt/Al2O3失活機制示意圖

      MCH在Pt/Al 2 O 3 上脫氫的副反應(yīng)主要是反應(yīng)物MCH和目標(biāo)產(chǎn)物甲苯轉(zhuǎn)化生成副產(chǎn)物的反應(yīng)。MCH發(fā)生去烷基化、歧化和加氫異構(gòu)化反應(yīng),主要生成苯、甲基環(huán)戊烷、二甲聯(lián)苯、萘和菲等。其中,甲基環(huán)戊烷是雙功能催化劑中一種特殊的積炭前驅(qū)體,這是由于金屬Pt位點的脫氫功能和酸性位點的縮合功能促進甲基環(huán)戊烷形成萘、菲等多環(huán)芳烴 [31] ,最終生成積炭。甲苯在催化劑上的轉(zhuǎn)化主要有3條反應(yīng)路徑:在高活性的金屬Pt位點上發(fā)生去烷基化反應(yīng)生成甲烷和苯;在酸性位點上歧化反應(yīng)生成苯和二甲苯;在酸性位點上發(fā)生縮合反應(yīng)生成二甲聯(lián)苯和氫,金屬Pt位點可以使縮合反應(yīng)產(chǎn)物進一步脫氫生成缺氫物質(zhì),形成積炭。此外,研究人員發(fā)現(xiàn)Pt/Al 2 O 3 對甲苯的強吸附作用會占據(jù)MCH吸附位點,降低MCH脫氫反應(yīng)活性 [28] 。甲苯在催化劑上的強吸附是通過π電子與Pt位點表面配位,可采用給電子載體轉(zhuǎn)移電荷給Pt位點,豐富其電子狀態(tài),使甲苯更容易解吸。

      因此,抑制Pt/Al 2 O 3 失活可考慮對Al 2 O 3 載體進行改性,以提高催化劑的脫氫活性及穩(wěn)定性。一方面,減少催化劑表面酸性位點抑制積炭;另一方面,利用載體錨定(或添加助劑等)活性組分Pt,保證Pt更好的分散性和更小的顆粒尺寸;此外,由于金屬與載體(助劑)的相互作用,催化劑載體上Pt的電子密度也增大,有助于甲苯快速解吸。

      3結(jié)論

      本文以球形Pt/Al 2 O 3 為MCH脫氫的模型催化劑,結(jié)合表征對其失活原因進行了深入分析,得出以下主要結(jié)論。

      (1)Pt/Al 2 O 3 催化劑在整個反應(yīng)過程中經(jīng)歷了活化期(反應(yīng)5 h,MCH轉(zhuǎn)化率從44.34%升高至97.56%)和失活期(反應(yīng)190 h,MCH轉(zhuǎn)化率由97.56%下降至76.70%),甲苯選擇性高于99.9%,甲烷含量小于5 × 10 -4 。

      (2)MCH脫氫催化劑失活的主要原因有兩方面。一方面是催化劑表面生成了不同氧化溫度的積炭(積炭量0.11%),覆蓋了脫氫活性位點,而積炭主要來自于催化劑酸性位點上發(fā)生的歧化、縮合等副反應(yīng)和金屬Pt位點上的深度脫氫;另一方面是Pt顆粒結(jié)晶度增大,分散度從55.36%明顯下降至34.09%,活性Pt位點數(shù)量明顯減少。

      (3)對反應(yīng)后的催化劑除炭再生,MCH轉(zhuǎn)化率恢復(fù)至90.00%,進一步證實了積炭是催化劑活性降低的主要原因。

      未來針對甲基環(huán)己烷脫氫催化劑失活問題的解決,可考慮通過調(diào)節(jié)催化劑的酸性位點抑制積炭;也可利用金屬與載體/助劑間的相互作用,錨定Pt顆粒實現(xiàn)抗燒結(jié),調(diào)控Pt電子狀態(tài)促進甲苯脫附減少副反應(yīng)。

      DOI:10.12434/j.issn.2097-2547.20250025

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