
克明面業一線工人如何用“小翻轉”解決大麻煩
凌晨三點,克明面業的生產線上,包裝班長急得滿頭大汗。激光噴碼機的位置又偏移了,他必須立刻調整——但那個小小的調節手柄,竟然安裝在機器最內側。這意味著他需要先繞過檢重秤,側身擠過金檢機,再彎腰鉆過柔性輸送帶,最后才能碰到那個決定產品質量的手柄。
30秒的調整,需要2分鐘的跋涉。而在這2分鐘里,不合格的產品正源源不斷地產生,昂貴的卷膜正被無情浪費。
習以為常的代價
在制造業車間,“習以為常”是最昂貴的成本。那個設計不合理的手柄位置,大家每天都要面對,卻少有人問:為什么一定要這樣?
克明面業設備部的小張和機修工老王,在一次設備檢修時盯著這個手柄看了很久。“如果把固定激光器的移動滑軌反裝呢?”這個簡單的念頭,在放假停機期間變成了現實。兩名維修工花了幾小時重新打孔攻絲,讓手柄朝向機頭內側。
改善后的效果立竿見影:調整時間從2分鐘縮短到15秒,產品報廢率下降了0.3%,僅卷膜每月就節約近萬元。
一線員工的“改善覺醒”
“提案改善”在克明不是一句口號,而是一線員工的思維革命。它打破了“存在即合理”的慣性思維,挑戰著每個“本該如此”的操作細節。
在智能制造、工業4.0成為熱門話題的今天,人們往往關注的是大數據、物聯網、人工智能這些高大上的概念。但克明的實踐揭示了一個被忽視的真相:最有效的改善往往來自最熟悉設備的人——一線操作工。
從“臨時措施”到“永久方案”
制造業中普遍存在一種現象:面對問題,人們習慣于采取臨時措施——用繩子綁、用膠帶粘、用人盯。這些“創可貼式”的解決方案,短期內似乎有效,長期卻成為效率的隱形殺手。
克明面業的改善文化,核心就是摒棄這種短期思維。激光噴碼機手柄的改造,成本幾乎為零——只是改變了安裝方向,卻實現了永久性解決。這背后是一種思維轉變:從“應付問題”到“根治問題”。
改善的民主化:每個人都有“發言權”
在許多傳統制造企業,改善是工程師、技術人員的專利。但在克明,改善是每個員工的權力和義務。
包裝工可以發現設備布局的不合理,操作工可以提出流程優化的建議,甚至新員工也能對安全措施提出改進意見。這種“改善民主化”不僅解決了具體問題,更重塑了一線員工的身份認同——他們不再是被動執行者,而是生產過程的共同設計者。
小改善背后的大智慧
激光噴碼機手柄的改造,看似微不足道,卻蘊含著精益生產的核心理念:消除一切浪費。這里的浪費不僅是材料浪費,更是時間浪費、動作浪費、機會浪費。
當一線員工開始用“改善之眼”審視自己的工作,那些曾經視而不見的問題便浮現出來:為什么這個工具要放在那么遠的地方?為什么這個操作需要多余的動作?為什么這個流程存在等待時間?
制造業的未來在一線員工手中
面對制造業轉型升級的壓力,許多企業把希望寄托于引進先進設備、聘請高端人才。克明面業卻探索出了另一條路徑:激活一線員工的智慧潛能。
這種“自下而上”的改善模式,具有強大生命力:它成本低、見效快、可持續。更重要的是,它培養了一支善于發現問題、解決問題的員工隊伍——這是任何先進設備都無法替代的核心競爭力。
結語:改善是一場永無止境的旅程
如今在克明車間,改善已成為一種工作方式。每周的改善提案會上,一線員工們爭相分享自己的發現和解決方案。從安全防護到品質控制,從設備優化到能耗降低,無數個“小翻轉”正在發生。(遂平克明六車間2區包3 金夢杰)
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作者近照:金夢杰
編輯:王建萍
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