對話
鋼鐵工業是國民經濟的重要基礎產業,是建設現代化強國的重要支撐,也是推進新型工業化的重要領域和關鍵環節。當前,行業發展已經進入由規模效益向質量效益轉變加速演進期。隨著黨的二十屆四中全會的勝利召開,“十五五”規劃藍圖將“加快高水平科技自立自強,引領發展新質生產力”作為戰略任務進行專章部署,為鋼鐵這一傳統支柱產業的轉型升級指明了智能化、綠色化的發展方向。
中國科協之聲邀您一起對話壓力加工專家,中國工程院院士王國棟,看他和他的團隊如何以“人機協同”走出一條獨特的中國式智能煉鋼之路。
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人物簡介
王國棟,壓力加工專家,中國工程院院士,東北大學教授,“學術科協”科學智能專家委員會委員。長期以來從事鋼鐵材料軋制理論、工藝、自動化、數字化轉型等領域的應用基礎和工程技術的研究。
在新一代人工智能深度賦能實體經濟的背景下,鋼鐵行業作為國民經濟支柱產業,數字化、智能化轉型關乎工業現代化進程,鋼鐵行業的價值標尺正在重塑。一些頂尖鋼鐵產品已不再以“噸”為單位進行交易,而是進入論“克”賣的精微價值體系。
王國棟團隊堅持產學研深度融合、科技創新與產業創新深度融合、人工智能技術創新與鋼鐵產業深度融合,深耕“AI+鋼鐵”領域數十年,從20世紀80年代末探索鋼材熱軋組織性能預測起步,歷經神經網絡應用、大數據融合到混合智能創新,形成了一套契合鋼鐵行業特性的智能升級路徑,為破解行業“黑箱”困境、實現高質量發展提供了關鍵思路。
破解“黑箱”難題
我國鋼鐵行業經過數十年技術引進與自主創新,已實現裝備與信息化水平的國際領先,可滿足國民經濟90%以上的用鋼需求,并且在“雙碳”目標推動下探索出多條綠色化路徑。但王國棟指出,鋼鐵行業在數字時代面臨著全流程的“黑箱”難題,這是智能化升級的最大瓶頸。
所謂“黑箱”,是指生產過程中材料內部物理化學變化極其復雜,具有“多相共存、多變量、強耦合、非線性和大滯后”等特征,“看不見,摸不著,測不了”,難以實時監測與控制,導致生產過程存在巨大不確定性,嚴重影響產品質量、生產效率與能源消耗。王國棟指出,由于鋼鐵生產的“黑箱性”,傳統依靠經驗與理論建模的方法難以實現精準控制。
早在20世紀80年代末,王國棟團隊便開始關注國際上前沿的“組織性能預測”研究,嘗試將物理冶金模型引入熱軋過程。進入90年代,隨著人工神經網絡技術的興起,他們開始將AI方法與傳統模型結合,逐步走向“數據+機理”雙驅動的路徑。2014年后,隨著大數據與人工智能技術的成熟,團隊進一步采用“混合智能”理念,即將數據智能、物理智能與人類生物智能相結合,構建“人機協同”的智能系統。
在實際應用中,團隊在鞍鋼5.5米厚板軋機、冷軋廠和硅鋼廠等生產線建設中試基地,建立邊緣側的人機協同的數據處理與控制系統,實現了對“黑箱”過程的“透明化解析”和生產過程的短時延、高精度自主無人控制。在煉鐵環節,通過人機協同的AI優化高爐操作,提高了鐵水質量,減少了焦炭消耗與二氧化碳排放,每噸鐵水成本降低約30元。這些成果不僅驗證了AI技術在鋼鐵主流程中落地的可行性,也為全行業提供了可復制的技術路徑。
讓AI和人類“搭伙干”
面對鋼鐵行業的復雜性,傳統的“純理論/經驗驅動”與AIGC的“純數據驅動”這兩種技術路徑都存在局限。王國棟強調,新一代人工智能不再是簡單的工具性應用,而是一種新型科研范式的核心驅動力,這就是“數據密集、智能涌現、人機協同”的三元方法論。這一范式突破了傳統“觀察-假設-驗證”的線性科研模式,通過多源數據驅動、交叉融合智能涌現,以及人機協同,實現了對復雜系統認知的質的飛躍。
在具體實踐中,“人機協同”成為關鍵抓手。王國棟表示,單純依賴大數據機器學習在鋼鐵這類流程工業中“行不通”,必須引入人類的理論知識與經驗判斷,形成“知識引導+數據驅動”的雙輪驅動。
“例如,在軋制過程中,通過建立人機協同的軋制力預測與多智能體協調控制系統,實現了厚度、張力、板形等多目標的動態優化,提升了成材率與控制精度。”王國棟表示。
此外,王國棟還將“端到端”解法應用到鋼鐵等流程工業,將生產過程輸入的操作量直接映射到輸出,避開了中間復雜的物理化學變化,顯著降低了建模難度,提高了控制效率。該方法已成功應用于熱軋、冷軋、連鑄等各個環節,形成了具有自主知識產權的工業軟件體系。
在系統架構上,團隊構建了“云-邊-端”三級協同的數字化底座。“端-邊”的人機協同負責操作量的數據處理與實時過程控制,云-端的人機協同負責資源配置與管理,通過“邊-端”“云-端”的數據同步與智能分析實現閉環優化。這一架構不僅響應快、精度高,還具有較強的保密性與適應性,符合鋼鐵工業控制的高可靠性要求。
構建AI+鋼鐵的產業創新生態
經過多年實踐,“AI+鋼鐵”已從技術探索走向規模化落地,在降本、提質、增效、綠色化等方面成效顯著,但在王國棟看來,目前距離習近平總書記提出的“堅持自立自強,突出應用導向”仍有很大距離。他指出,一些企業仍存在“應用碎片化”“場景驅動”“非數據驅動”等問題,對AI的理解還停留在“機器人”“無人小車”等外圍,未能深入核心環節和全流程、全生產要素應用。
為推動AI技術在鋼鐵行業的規模化落地,王國棟提出應構建“企業主導、產學研用深度融合”的創新生態。政府應發揮引導作用,在政策制定中不僅關注產品“精度”,更要強調“性能”與“組織”控制,推動標準體系與評價機制的更新。行業組織如鋼協應牽頭成立“AI+鋼鐵”協同創新聯盟,整合資源、匯聚隊伍、統一方向,避免重復建設。
在人才培養方面,團隊早在四年前便開始在東北大學開設AI與鋼鐵融合的課程,覆蓋本科生與研究生,并吸引校內外專家參與。他強調,未來鋼鐵行業需要的是既懂鋼鐵專業知識、又懂數據技術的復合型人才,高校應加快學科交叉與課程重構,推動“人工智能+”通識教育貫穿全程。
展望2025-2035年,王國棟提出“AI+鋼鐵”行動的三階段規劃:2025-2026年重點打造全流程一體化樣板生產線,制定標準與驗收體系;2027-2030年推廣至30條以上產線;2031-2035年實現全行業覆蓋,最終建成“人機協同、跨界融合、共創分享”的智能鋼鐵新形態。
“鋼鐵行業的AI轉型,不是‘推倒重來’,而是以最低成本激活數據價值。”王國棟強調,這一路徑不僅能推動鋼鐵行業高質量發展,更將為工業領域智能化轉型提供可復制、可推廣的“中國方案”。
責 編:高雅麗 鄧涵文
審 核:張敬一
值班編委:宋玉榮
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